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多措并举提升生存空间—华银铝业降本增效纪实
日期:2012-04-23

  今年以来,氧化铝市场持续疲软,生产氧化铝所需原燃物料煤、液碱、电价格持续攀升,整个行业生产经营形势不容乐观。面对严峻的形势,广西华银铝业有限公司尽管有着先天的软肋,但通过自身不断挖潜增效、强化管理、技术创新,走出了一条新的降本增效之路。在企业的发展过程中,广西华银铝业逐渐形成了“干、管、省”的企业文化理念,强调通过实干、苦干加巧干,干出成果;从细节抓起,管理到位,关注重点,做到管理有创新有效果;从节省中来赢出效益。通过践行这一理念,以减少浪费、提高效益为核心,加大管理、技术、产品创新力度,在全公司范围内深入开展查漏堵漏、降本增效活动,今年一季度,企业累计生产氧化铝45.28万吨,实现营业收入10.6亿元,上缴税费1.05亿元,实现利润1200多万元,企业生存空间得到了提升。

  抓课题 保生存 求发展

  在非常时期,该公司无法左右氧化铝市场的销售价格,因此面临着两个选择:一是维持现状,产品成本居高不下,没有市场竞争力,企业亏损,最后难以生存;二是降本增效,目光向内,从企业内部挖潜,使产品成本在行业内具有竞争力,企业得以生存、发展。以党委书记、总经理甘国耀为首的华银铝业公司领导班子清醒认识到,作为大型国有股份制企业,稳定员工队伍和员工思想至关重要,只有上下齐心协力,心往一处想,劲往一处使,才能走出困境。面对严峻的生产经营形势,该公司充分发挥党纪工团在企业发展中的作用。围绕查漏堵漏、降本增效,结合党群组织的性质、特点,安排攻关项目。该公司党委负责抓提高氧化铝溶出率这一课题;纪委负责抓进厂大宗原材料、备品备件、工程项目的效能监察,从源头查、堵漏洞;工会以降低煤气无烟煤单耗、降低氧化铝煤气单耗为课题,开展员工劳动竞赛活动;团委以开展修旧利废活动为平台,发动青年团员为公司降本增效建功立业。通过党群组织,充分发挥党员、团员、各级管理者及员工的作用,全方位、全过程服务生产经营,凝心聚力为企业生存发展做贡献。

  在激烈的市场竞争条件下,企业员工在今年干着一样的工作,却达不到去年的工资奖金水平。为此,该公司建立起新的绩效考评机制。动员员工立足本职,落实降本增效措施。围绕降本增效这一中心,创新考核机制,自选目标,动态考评,将年终效益与干部员工个人贡献挂钩。具体而言,就是,各部门单位的考核指标以2011年下半年平均消耗指标为基数,在此基础上,部分员工干得好,降本幅度越大,贡献越大,工资奖金会越高;反之,干得不好,下降幅度越低,贡献不大或者没有贡献,工资奖金就越低。

  持续创新 创效逾亿元

  华银铝业公司领导亲自挂帅,深入生产现场进行技术攻关,大胆创新,充分发挥自身技术管理创新优势,实施流程节能改造、优化改造、环保技术改造项目工程,根据实测数据计算,预计每年可节约成本1.16亿元。

  利用生产废水回收煤气余热综合项目。该项目的顺利实施,解决了五大生产和环保问题,每年可节约成本1975万元,经济和社会效果十分明显。主要体现在:解决了长期困扰公司的生产废水平衡问题,不再外排;利用生产废水中含有的碱,中和了煤气中的二氧化硫,解决了煤气站区域的二氧化硫污染和腐蚀设备的问题;回收煤气余热后的水,水温升高约25摄氏度后直接进入氧化铝厂生产流程,减少加热水的能量消耗,节约标准煤7908.86吨,一年可节约成本约1345万元;停用煤气循环水系统,停开3台75千瓦循环水泵和20台11千瓦的冷却风机的运行,达到节能效果,年节约电费约230万元;由于持续使用悬浮物较低的生产废水,使用后马上排走,没有煤泥的富集,可以取消添加絮凝剂,每年可节约聚合氯化铝5100多吨、聚丙烯酰胺约27吨,年节约原料费用约400万元。

  溶出料浆余热回收利用项目。该项目的实施,进一步降低矿浆冲淡率,提高了沉降温度,减少氧化铝损失和烧碱损失,更重要的是利用溶出料浆余热提高了分解母液温度,每年降低能耗节合标准煤9678.25吨,按1700元/吨标准煤计算,一年可节约成本约1645万元。

  取消氧化铝沉降和焙烧热水站项目。通过增加部分流程实现将热水直接送到用水点,取消了其热水槽和热水泵,这样一来可减少部分设备运行和节约设备的用电量,通过合理的整合管路,也能达到同样的生产效果。经计算,项目改造后每年可节约电费、机械检修、电机维护检修、设备润滑、人工等费用160多万元。

  氧化铝焙烧炉烟气余热回收项目。焙烧炉烟气出口温度高达190摄氏度,烟气流量达15万立方米/小时,每年有大量热量外排。该项目在满足生产的前提下,通过回收烟气余热,使烟气温度降低到170摄氏度,回收的能量用于加热生产流程中需要的热水。该项目完成后,每台焙烧炉一年可节约标准煤2384.99吨,3台炉一年可节约标准煤7154.97吨,节约成本约1216万元。

  降低锅炉水除氧自用汽和回收除氧器排氧余热项目。通过溶出回水流程改造以及除氧化器排氧蒸汽回收流程改造,降低锅炉自用汽17t/h,减少一台中继泵运行,并回收由于排氧损失的蒸汽9.6吨/小时,每年节约成本3728万元。

  氧化铝包装秤改造项目。为节约包装袋成本,经论证,从原来的包装氧化铝每袋1吨,改为每袋1.55吨,只需在原包装秤基础适当抬高秤体,并对计量程序进行调整,不需增加额外费用,即可满足改造要求。通过实施包装秤改造,每年减少包装袋71万个,一年将为该公司节约人工费、包装袋费、各类机械损耗、叉车油耗等各种费用约2000多万元。

  矿山排泥管线优化项目。通过实施排泥管线优化,排泥浓度从28%提高到30%,起到减少排泥量和水量损失的作用,每年节约416万元。

  优化电能系统。包括原料磨供电就地无功补偿、部分生产工区电源改造、变频设备优化利用等。通过实施原料磨供电就地无功补偿,功率因素由0.74提高到0.95,每年节电36.8万千瓦时;在满足生产需要的同时,实施电源改造,调整电气运行方式,节约运行费用;通过优化设备参数,将部分变频设备改用到节能效果更显著的生产工序。上述项目的实施,每年可节约运行费用592.82万元。

  目前,该公司还在继续对生产技术流程不断进行优化。在进行技术创新改造过程中,企业均采用废旧材料、废旧备件、闲置设备等,已节约价值约560万元,并由该公司自有的检修力量改造完成,未发生外委维修费用。优化后停运的设备、备件则再次利用到其他有需要的生产技术改造中去,在降本增效工作中取得了事半功倍的良好效果,实现了小投入大收益。

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