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中铝中州分公司第二氧化铝厂“先算后干”流程掘金记
日期:2012-04-23

  近日,中铝中州分公司第二氧化铝厂生产调度会上,蒸发车间、沉降车间负责人从副厂长马吉正手里接过沉甸甸的红包:简化流程降本增效奖!这是对他们最近一段时期来千方百计简化流程,为企业省出巨大效益的奖励。
  
  “怎样用最少的投入换来最大的产出?生产流程中究竟有多大的降本潜力能挖?每小时节约200度电,一个月能降低多少费用?”正是基于这种先干后算、算细账的想法,第二氧化铝厂在保证指标稳定的前提下,提出“简洁生产、降本增效”的理念,能简化掉的设备坚决简化掉,把效益省出来。
  
  沉降车间二系列外排系统投产后采用原设计的泵浦喂料模式,两台承载流量320m3、功率90kw的电机对应三台外排泵。沉降车间依据沉降槽压差原理,对外排泵喂料系统进行改造,采用自压模式,成功停用了两台底流泵喂料,年节约电费36.5万元、备件费20万元。
  
  蒸发车间九、十组蒸发机组末闪出料先进母液槽,由母液槽打到混匀槽,然后加排盐溢流和母液进入合格碱液槽,由合格碱液泵送至下一流程。简化流程要求提出后,蒸发车间通过论证,将末闪出料进混匀槽后直接用母液泵送至下一流程,停掉两台90kw的搅拌和两台132kw、两台75kw的碱液泵。改造后,生产稳定,效果良好,随即该车间将六组、七组蒸发也依次改造。粗略计算,此项改造年节约电费240万元、设备维护费30万元。
  
  磨浮车间选矿尾矿原来先送至浓密机,再通过两台75kw泵送至外排缓冲槽。磨浮车间和精矿车间配合,依据当前生产流程的设备配置情况,将3#、4#浓密机及5台泵全部停下来,实现直接将尾矿送至外排缓冲槽,省掉连续运行的两台泵,年节约电费60.9万元,设备维护费21万元……
  
  “所有消耗的降低对分公司来说都是效益。”磨浮车间主任宋江红提到简化流程时说:“车间正在实施7#-11#磨磨机大瓦冷却水回收利用项目,改变原设计引入污水排掉的做法。”“磨机及浮选新系列冲地水全部改成循环水后,大大减少新水的消耗”。
  
  “简化流程,表面上只是省掉了电机运转,但是,减掉电机就会减掉泵、减掉槽罐、减掉设备维护的人力和物力,更重要的是,减掉流程,就减掉物料在流程中的散热量,这是一笔可观的经济账!”副厂长马吉正说:“只要我们每个人能从自身的角度出发,为降本增效出招,就会不断挖掘出‘真金白银’来……”

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