近期,成品油市场汽油走俏,安庆石化炼油一部“把准汽油生产方向、把牢汽油分离效果”,把好汽油增产脉搏满负荷生产,保供年底市场。目前,该部两套常减压装置日加工量高达近1.45万吨,两套催化装置均满负荷生产,日产汽油达到2200吨以上,创历史同比水平新高。
把准汽油生产方向。该部不仅控制好原料油满负荷加工量,工艺组还结合以往操作经验,定期进行装置经济技术分析,根据加工的原料油性质轻重的不同,“有的放矢”调整两套催化装置反应深度,并对反应系统整体工艺参数进行优化调整,把住源头上汽油生成的绝对优势。同时催化剂含碳量决定其反应活性,技术人员通过查看催化剂颜色和化验数据,对催化剂含碳量进行摸底后,提高再生温度、缩短新鲜催化剂自动加料时间、调整再生器各部位主风分配等措施,改善催化剂烧焦效果,确保催化剂活性,提高汽油收率。
把牢汽油分离效果。该部两套催化装置为了将汽油尽数拔出,在保证汽油干点的前提下,对分馏操作采取热负荷整体“上移”措施,尽量提高分馏塔中上部温度,确保分馏塔底油浆零外甩。裂解装置将汽油干点197~207摄氏度质量指标靠上限控制,汽油收率上升一个百分点后,又在11月16日,推出控制汽油干点198~208摄氏度控制新方案,将上、下限均提高1摄氏度,让汽油“身份”变重,提高装置经济效益。当日,裂解装置汽油产量提高近30吨,效益立显。