面对节能降损工作的严峻形势,九江石化二联合车间加强学习,积极作为,从细微处着手,紧抓不懈,深挖节能降损潜力。
春节过后,气温逐步回升,车间加强节水减排管理,成立了由各装置岗管组成的节水减排管理小组。建设管理台账,制定方案,每周组织一次对各装置循环水总进出口温度进行测量,严格按公司要求控制温差,及时调整循环水量,节约用水170吨/小时。车间加强员工节水意识教育,规范服务点冲洗用水,安排专人负责每日对服务点、洗手池检查,杜绝长流水、漏点等现象。车间突破“认识”瓶颈,节后第一周气温回升后,立即安排分步停用装置伴热蒸汽,至3月5日,除蜡油加氢少数仪表线外,其他伴热蒸汽已全部停用。
车间抓好节能技改准备工作,对2加氢增设热媒水和3加氢塔19101改用蒸汽加热等3个节能技改项目进行分工,责任到人,确保准备工作落实到位。为做到节能降损全员化,车间开展了2013年节能降损和查漏堵漏两项竞赛,并对竞赛方案进行了完善,进一步提高员工积极性,促进车间节能降损常态化、深入化。