为全力降低能源消耗,宣钢焦化厂运用"成本预测"机制,对发生能耗的各工序实施精细过程控制,今年前两个月,吨焦能耗成本降低1.26元,总计节约能源成本50余万元。
"只要是发生成本的地方就深入降耗,只要是产生效益的地方就深入挖潜",今年以来,宣钢焦化厂不光把挖潜增效目光盯在配煤成本和焦炭、煤气、化产品生产这些大块头费用构成上,还紧紧盯住了水、电、气这些日常的能源消耗。今年该厂运用"成本预测"机制将煤气、蒸汽、水、电四大能源所涉及的各个工序进行了认真梳理,并按生产性质的不同和设备状况认真分解、细化了各工序的能源降耗目标,明确各工序的消耗指标、责任单位和主管部门。使用过程中严格按照"日清、周结、月分析"的原则,每天统计各单位、各工序的能源消耗情况,每周结算能源成本预计和实际使用情况,每月在日清、周结的基础上,系统分析能源成本预算和实际使用情况,全面剖析能源消耗计划和实际发生偏差的原因,制定措施"对症下药"。今年前两个月,吨焦煤气消耗成本降低了0.63元,吨焦蒸汽成本降低了0.1元,吨焦水耗成本降低了0.2元,吨焦电耗成本降低了0.33元,四大能耗的成功探底,总计节约能源成本50余万元。