今年以来,金陵石化优化轻烃吸收装置生产工艺,实施了12项小革新,轻烃收率大幅提升至70%,年增效过亿元。
该公司多套装置产生瓦斯。“以前瓦斯都烧掉,烧不完的放火炬,即浪费资源,还不环保。”该公司生产计划处处长叶宏宇告诉记者。为了充分利用资源,完善产品结构,提高企业的效益。他们组织专家进行评估和验算,想方设法留住这些“真金白银”。
去年伊始,该公司组建12000立方米/小时轻烃吸收装置,回收瓦斯,生产可做正丁烷原料的液态烃。建成投产后,处理量始终偏低,不到50%的负荷,造成能耗偏高,次外还造成压缩机抗干扰能力低,原料气量的波动容易引起机组喘振,影响核心富气压缩机运行的。装置的轻烃收率仅有60%。针对棘手难题,该公司炼油运行一部技术小组通过协调优化,逐个摸排加热炉,提出最优化生产法,保证装置大负荷生产,装置能耗降低5%。通过改善原料气质量,解决气压机气路中析出单质硫正常管路堵塞,调试气压机理想工作点,减小蒸汽消耗。经过技术攻关,增加高速泵,解决排液难问题。12项小革新实施后,轻烃收率大幅提升至70%。