一季度,茂名石化炼油联合二车间通过精细管理,优化操作等一系列节能降耗措施,使渣油加氢装置累计综合能耗降至11.63千克标油/吨,在集团公司能耗达标竞赛中排名第一,创历史最新记录。
被问道有什么节能秘籍时?联合二车间主任梁上飞回答:精细!
精心细致优化操作。他们加强操作纪律的考核,根据车间的实际生产情况,制定严格的车间级操作考核评比制度,激励职工优化生产操作,积极调整蒸汽、循环水、氢气利用率等参数,使装置的运行效率始终保持在较高水平。他们在确保换热效果的同时严格控制操作参数,把换热器的出入口温度差控制在8℃以上,并且装置所使用的除氧水全部有制氢装置供给,从而大幅降低了水单耗。
精益求精强化管理。他们加强处理加热炉挡板漏风等问题,联系保运单位对加热炉烟道挡板卡涩、开关不到位等情况进行详细检查和处理,降低挡板的漏风量,同时组织班组清理加热炉火嘴油焦,改善燃烧效果,提高加热炉的热效率。
精耕细作降成本。他们成功投用循环氢压缩机“干气密封系统”,降低外送常渣的温度,使蒸汽单耗下降了5.93千克标油/吨;针对循环氢压缩机因转速过高而吃多蒸汽等难题,组织技术人员通过攻关将转速从8500r/min降低到8100r/min,每小时可节约中压蒸汽4吨,每年节约成本640多万元。
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