“分馏塔热量有点过剩,柴油馏出口温度高达215摄氏度,柴油干点接近上限。”4月24日一大早,安庆石化炼油一部工艺组副组长程周全就坐在裂解装置操作台前,翻看着工艺操作画面。
他发现随着原料油性质变重,分馏塔操作条件变得极为苛刻,由反应过热油气带到分馏塔的热量明显增多,分馏塔整体温度上升了近10摄氏度,操作难度加大。
技术人员周巍巍查看了操作历史曲线,也发现原料油性质变重后,不仅柴油干点偏高,分馏塔底温度也高达近355摄氏度,接近工艺指标上限。分馏塔底油浆属于重油,在高温下极易结焦,结焦严重的后果是造成油浆输送管线、机泵等设备堵塞、磨损加剧,是安稳生产的不利因素。
这样极限高温操作下,无疑是产品质量“超界”、设备结焦的一个“温床”。
两人得出结论,分馏塔操作工况正处在高温“亚健康”状态,要立即做“保健治疗”。
“将分馏塔过剩的热量挖出,进行回收利用,不仅有利安稳生产,控制产品质量,还可以扭转目前的不佳工况。”“油浆返塔温度高达275摄氏度,可以利用油浆蒸汽发生器多发蒸汽,将分馏塔的热负荷降下来。”两人在操作台前,你一言我一语讨论着工艺调整措施,分馏塔的高温“亚健康”治疗方案一拍即合。
油浆蒸汽发生器是该部节能降耗的重要设备,能取出分馏塔多余的热量。它利用分馏塔底油浆的高温位热能,加热除氧水,生产温度近250摄氏度的饱和蒸汽。
他们带领岗位职工对分馏塔操作进行“大刀阔斧”的优化“治疗”,关小油浆进油浆蒸汽发生器旁路调节阀,让更多的油浆和除氧水换热。经过调整后,油浆返分馏塔温度慢慢降到254摄氏度,分馏塔自下而上,整体热负荷大为减少,柴油抽出温度也降到206摄氏度。值得一提的是,油浆蒸汽发生器产汽量立马增加了3吨/小时。
“‘治疗’效果立杆见影。”他们看到分馏塔高温“亚健康”工况消除,操作条件缓和后,满意地笑了。
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