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扬子石化2号乙烯完成检修成功开车
日期:2013-05-03

    历时30天的检修消缺,4月底,扬子石化烯烃厂2号乙烯装置成功开车,实现高负荷运行,该装置的开车将为扬子公司进一步挖潜增效、大幅快速提升整体效益发挥重要作用。
    安全稳定放第一。扬子烯烃厂坚持“安全第一,稳字当头”原则,严格按照开车方案和进度安排,并组织操作人员严格对2套乙烯装置所有塔罐等设备进行气密查漏和整改消漏工作。为了确保乙烯精馏塔、冷箱等关键设备能够顺利投用,在实施改造、更换塔盘的施工过程中,乙烯车间选派骨干力量分9个作业面同步进行“三查四定”,及时发现隐患,立即整改确认,为装置安全开车创造了条件。2号装置引入物料后,乙烯车间对塔罐等设备进行分析检查,使用可燃气体报警仪巡回测爆,厂HSE执法队、车间负责人、岗位操作人员实行联合检查确认,确保置换合格,达到开车要求。
    节能减排倒开车。在开车过程中,扬子烯烃厂打破常规,创新方法,采用“倒开车”方式,在装置后系统流程全部打通之后再进行投料。通常需要8-12小时才能产出合格产品,而此次开车,仅用了4个小时,并且减少不合格产品放空量约200吨。“倒开车”方式实现了节能减排。在开车过程中,烯烃厂不断调整优化开车流程和开车网络,乙烯车间裂解、压缩、分离各岗位员工紧密配合,确保平稳开车,尽量避免了因操作不稳定造成的装置放空,最大限度地减少了火炬排放量。烯烃厂还利用此次消缺机会,完成天然气到乙烯装置的相关改造任务,为今后装置开停车过程实现高标准的“零排放”打下基础。
    挖潜增效打基础。此次消缺,扬子公司不仅完成了乙烯精馏塔、脱甲烷塔、脱乙烷塔等关键设备的检修改造任务,而且还实施了2号乙烯装置裂解炉空预器改热源、汽油回流泵外接开工油改裂解汽油、调节阀前补充二元冷剂等多个技改技措项目,有利于实现装置的安全稳定高效运行,为进一步提升乙烯绩效、大幅提升公司整体效益,打下基础。

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