攀钢钒冷轧厂“2号镀锌废气综合再利用”节能减排攻关项目,经过1个月的试运行,收效良好,使2号镀锌机组的废气排放温度降至160℃,每小时产生蒸汽1.7吨。目前,该项目已进入考核验收阶段,标志着该厂节能减排攻关又取得了一项成果。
据了解,该厂2号镀锌机组退火炉产生的高温废气,经带钢预热和炉膛助燃空气预热二级利用后,排放温度达400℃,仍具利用价值。该厂与相关单位通力合作,对现场废气的各项参数细致收集、研究、论证,制定出在二级气热交换器之后再安装一台蒸汽发生器,将其生产出的蒸汽全部返送回厂内的蒸汽管网,供其它机组使用的方案。
经过两个月的现场施工,该项节能减排项目在今年3月底建成,于4月初进入试运行阶段。据初步测算,该项目每年可产生的直接经济效益达90余万元,全部投资不到3年即可收回,项目回报率可观。同时,因为自产蒸汽,大大降低了能源消耗。经过蒸汽发生器两级热交换后的外排废气温度降低,减轻了排烟设备的负荷,改善了整个退火炉炉膛的负压环境,有效地保护了炉内设备,具有很好的环保效应。
因为带来了良好效益,该厂准备在连退、3号镀锌机组和成都板材镀锌铝机组上推广应用该项目。
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