近日,安庆石化新建100万吨/年连续重整装置在3.9MPa蒸汽管线打靶时,略施小技,通过提前清理大口径阀门阀道和排淋盲盖,初步估算,至少节约了400吨中压蒸汽。
“3.9MPa蒸汽管线打靶每次要15分钟,一次最起码要耗费50吨中压蒸汽。如果打靶一直不合格,就必须一直吹下去,直至合格。”炼油三部连续重整开工分指挥部指挥长靳彪介绍。
据了解,连续重整装置第一次打靶按常规方法,耗时一周还没合格。于是,该装置开工“智囊团”开始想办法。
他们顺着现场3.9MPa蒸汽打靶的“路线”,找寻打靶不合格的原因。一路查找下来,他们推测,“大口径阀门阀道和90度垂直于蒸汽吹扫管线的排淋盲盖,可能是积存了铁锈和焊渣的死角。”
要知道,蒸汽打靶,是将光滑无痕的靶片按规定插入蒸汽吹扫管线的末端后,通入蒸汽,通过蒸汽在管道内的高速流动,产生冲刷力,将杂物带走。只要有任何一个死角残存一点点焊渣和铁锈,都有可能被蒸汽带出,在靶片上留下痕迹,从而导致打靶不合格。
他们立刻统计出大口径阀门和排淋盲盖的数量,并与施工单位联系,卸法兰,拆盲盖,吊阀门,组织人员用刷子、干净的抹布等将大口径阀门阀道和盲盖死角清理干净后恢复。
“清理后打靶,两次合格。”提到这点,靳彪有些“得意”,拨响了算盘珠子,“初算一下,与第一次相比,最起码节约了中压蒸汽400吨。”
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