5月份,九江石化通过生产经营优化平台,持续开展资源优化、系统优化、节能降损等专项优化工作,采取了优化渣油加工路线、改善产品结构、节能降损、加大高附加值产品产销力度等挖潜增效措施,使得过渡期生产运行模式日臻完善,九江石化主要技术指标和经济效益有明显进步,当月实现原油加工量44.6万吨,综合商品率93.01%,原油综合损失率0.64%,炼油综合能耗68.8千克标油/吨,本月经济效益环比增效1600-1800万元。
在优化渣油加工路线方面,九江石化充分发挥两套催化装置的效能,做大装置处理量,在确保蜡油平衡的基础上,尽可能多掺炼渣油;扩大溶剂脱沥青装置渣油处理量,提高装置拔出率;通过原料劣质化和提高反应温度来提高焦化装置苛刻度,降低装置处理量,实施脱油沥青进焦化装置加工,减少道路沥青产量,形成最优最经济的渣油加工模式。5月石油焦收率5.97%,比1-4月平均收率下降了0.48个百分点,月少产石油焦2300吨。沥青收率2.24%,比1-4月平均收率下降了1.41个百分点。
九江石化通过提高重整装置液体收率、降低焦化装置处理量、提高焦化装置苛刻度,以及低压瓦斯送至催化装置回收轻烃组分,使得产品结构更加合理。5月公司干气产率3.01%,比1-4月平均收率下降了0.57个百分点;轻质油收率76.49%,比1-4月平均轻收高2.14个百分点,超过了今年76%的奋斗目标。高价值产品收率84.26%,比1-4月平均收率高1.86个百分点。
5月九江石化炼油综合能耗持续下降,“14+4”节能改造效果进一步凸显。尤其在CFB锅炉正式投入运行后,九江石化积极优化蒸汽管网的运行,采取一台CFB锅炉加一台小油锅炉的运行模式,最大能力发挥CFB锅炉的产汽和发电能力,减少产汽成本;同时优化催化装置反再系统操作,多产蒸汽,使得5月炼油综合能耗下降至68.8千克标油/吨,首次达到年度提升指标。
5月九江石化高附加值产品产销两旺,助推经济效益提升。航煤加氢装置通过实施爬坡试验以及消除装置瓶颈,产量大幅提升,5月达到2.35万吨;同时,销售部门积极开拓航煤水路出厂方式,当月出厂航煤2.3万吨。经过九江石化领导班子积极争取,职能处室与总部加强沟通,5月,97号汽油销量首次突破3万吨,军柴0.3万吨,基本完成年初确定的“1、2、3”的奋斗目标。
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