6月6日,在金陵石化烷基苯厂精制车间硫黄装置操作室DCS控制表上,流量显示酸性气流量450立方/小时。
金陵石化烷基苯厂采用富氧制硫工艺用于硫黄装置生产,从运行结果显示:硫黄装置各项操作参数正常、尾气排放达标。加氢分子筛装置处理筛料能力每天新增约1000吨,月增效近1080万元。
治“富硫” 谋筹划
今年3月初,该厂针对筛料中硫含量高、硫黄装置操作负荷达到极限、加氢-分子筛装置不能满负荷运行,致使工厂效益下滑的现状,一边积极谋划对脱硫装置进行扩容改造,一边寻找提高装置处理能力的方法。经过充分调研和实地考察,他们提出了采用“富氧制硫”工艺,解决高硫油对装置加工能力的影响,消除制约加氢-分子筛装置瓶颈的思路,并于4月初对“富氧制硫调研报告”进行了综合分析,决定立即实施。
“为了加快施工进度,车间立下军令状,项目在4月底完成,5月初投用。”硫黄装置设备员小李介绍。
“人盯人” 严施工
项目开工建设后,针对液氧设备属于低温设备,且具有强氧化性、易泄漏、危险性高,以及对材料要求严格等特点,烷基苯厂相关部门和精制车间认真做好现场施工、材料准备、生产协调等工作。施工中,采取“人盯人”战术紧盯现场,高标准要求施工和安装质量。经过3天24小时不间断工作,对400多米长的管线、仪表等进行了水冲洗、脱脂、酸洗、钝化,为液氧站和管线安全投用打下了安全基础。与此同时,精制车间提前做好了操作规程的编写、开停工方案、HSE方案、应急方案的制定。对操作人员进行培训、考核、再培训、再考核,组织班组技术骨干学、传、帮,进行上岗前培训。保证了项目进度、质量和安全,以及顺利开车。
细操作 提负荷
为确保投用过程中的安全,他们还专门从外地请来专家进行现场操作指导。5月6日9时,精制车间按照既定方案精细操作,将高浓度氧气缓慢引入装置,氧含量从21%逐步提升至28%,硫黄装置用风量不断下降。反应炉系统压力由0.05MPa降至0.034Pa,顿时释放出巨大的操作空间,使酸性气最高流量由投用前的390立方/小时,提升至470立方/小时,加氢分子筛装置实现了不同硫含量筛料的高负荷操作。经过综合测试,平均每小时处理筛料能力新增40吨以上,效果显著。
“现在采用富氧制硫工艺,平均提高负荷15%,消除了高含硫筛料制约装置处理能力提升的瓶颈。” 精制车间主任说。
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