近日,中铝山东企业化学品氧化铝厂在优化烧结法流程过程中,技术人员大胆挑战沿用近60年的烧结法配料方式,取得良好成效,实现了降低煤耗成本的新突破。
据了解,在开展烧结法流程优化过程中,针对烧结工序煤粉消耗占较大比例,配料煤价格居高不下等问题,该厂提出“能否运用运营转型工具,采用一种既有价格优势又不影响原料质量的煤,代替目前使用的煤进行配料烧结,从而进一步降低成本。”
降本研讨会上,与会人员一致认为,面对成本的步步紧逼,应该大胆放手一搏,向老配方挑战。
改变沿用了60 年的老配方,意味着成功的同时伴随着风险,一旦影响烧结质量,将会造成很大损失。配料煤试验项目负责人化学品氧化铝厂主管工程师文钦果介绍说:“开始我们心存顾虑,怕影响原料质量,但厂部领导大力支持,鼓励我们大胆试验,给了我们信心和动力。”
为最大程度降低风险,攻关小组决定采取逐步调整配料指标,阶段性推进的试验思路。试验过程中,技术人员跟班作业,严密跟踪从流程到进矿槽全过程每一个指标的变化,分析人员加班加点,加大检测频率,随时监控熟料质量,首次试验的数据出来后,小组成员惊喜地发现,生料脱硫效果有所提高,其它各项指标没有任何影响。随后,攻关组乘胜追击,稳步推进,采用更具价格优势的进口煤进行试验,更大的惊喜随之而来,经测定分析证明,采用进口煤代替原用煤完全可行,每吨氧化铝精液成本同比降低2 %,每年可为企业降低成本上百万元。
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|