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金陵石化深挖潜降本拼产量创效
日期:2013-11-15

    11月13日9时,金陵石化芳烃运行部操作室DCS流量显示:邻二甲苯产量13.5吨/小时,是设计值的2.1倍,比年初的1.8倍再提升14%,达到装置生产极限。
    今年以来,金陵石化芳烃运行部以“提高效益和质量”为中心,不断向“极限操作”要效益,通过细化管理、精心操作、节能降耗等举措,收效显著。截至目前,产品合格率均保持100%,邻二甲苯平均产量由6400吨/月提高到9700吨/月,而联合装置能耗为570千克标油/吨,创历史最低。
    细管,保装置产量最大
    在芳烃运行部现场,几十层的高塔伸向云端,银白色的管线密布而整齐,一种现代化大规模生产装置的气息扑面而来。屏幕上,DCS控点不计其数,旁边,二本厚厚的操作法,让人“头晕”。
    为了增产创收,芳烃部在细化管理上动了不少“脑子”。
    “二甲苯塔T402操作对产品的纯度和产量很关键,但其塔盘选用MD高效塔盘,多达173层,受热源、进料影响大,物料平衡慢,操作困难,要保产量最大化,必须细心、严格控制。”芳烃运行部书记罗淳介绍。
    今年以来,芳烃运行部不断向极限目标发起冲击,技术人员认真分析吸附剂活性、生产方案、歧化负荷、吸附区回流比、异构化深度等多种影响产品产量的因素,长期跟踪上万个操作数据,反复实践摸索调整,设立“提高芳烃产量优化小组”,制定出一系列二甲苯优化操作标准。同时,开展班组劳动增产竞赛,细化日优化考核细则,激励职工增产创收。
    他们通过监控吸附塔压差变化,优化歧化进料C7/C9配比和反应温度,缩小吸附循环死区、调整回流比,降低T103、T301等塔底轻组分浓度,根椐原料性质和催化剂活性及时调整异构化深度等措施,最大限度增加三苯产品产量,并减小芳烃损失。
    “目前,吸附抽余塔侧线芳烃含量由优化前的0.54%降至0.25%,产量同比增加1吨/小时,一年下来几千吨,很可观。装置负荷从年初超过设计值的1.8倍提高到目前的2.1倍。”芳烃运行部主任顾幸高兴地说。
    精控,保装置安稳长
    11月10日10时,在芳烃运行部主控室,运行三班主操王浩,细心地把邻二塔T403进料量调稳至103t/h,并不停地翻动着屏幕查看生产情况。他介绍说,流量已是设计值的两倍,达到操作极限,还须根椐情况对其它控制参数进行调整,外操要随时去现场精细调节关联流程的阀门。
    为了保证装置高负安稳运行,操作人员对DCS数以千计的参数进行不间断跟踪、分析,加大相关数据监控调整。
    二甲苯重沸炉有96支火嘴,班组精心巡查,随时调整火嘴的燃烧状态,保证最佳供热。针对产量增加,中间罐容量偏小的问题,技术人员制定了严格付罐、送罐的高度和时间,通常是A罐刚送完,B罐马上切换送检,保证产品及时送出装置。
    “为了确保装置平稳运行,我们细化了26项操作规定,以工艺通知形式下发班组。包括相关的温度、流量、压力、液位、回流比、防凝防冻等方面的具体操作优化。比如:当歧化负荷由于原料不足降低10t/h时,班组需及时提高Ⅱ区回流比0.002/次。”芳烃运行部技术负责任人生产技术科负责人赵建伟说。
    精心控制起到了关键作用,目前,芳烃装置保持高负荷安稳运行,邻二甲苯产量每天在320吨以上。
    对标,保装置能耗最低
    2011年,金陵石化芳烃装置能耗为610.16千克标油/吨,在总位排名第二。他们以能耗最低的上海石化2号芳烃装置为标杆,全面改进各项技术指标。
    “加热炉为能耗 ‘大户’,占总能耗的75%。我们就从加热炉的管理入手,严格控制炉膛氧含量、负压和排烟温度,并改进加热炉设上的计先天不足,对火嘴型号、风道阀、快开风门密封、看火孔等进行了技术改造。现在,炉效率保持较好水平。”芳烃装置工艺员周来金介绍。
    他们根据新催化剂的特性,严格控制原料配比、反应温度、换热器温差、各精馏塔回流比,保持歧化反应器温升稳定在21℃以上,最大程度降低瓦斯耗量。目前,歧化进料加热炉瓦斯耗量保持280立方米/小时,同比下降37%。根据歧化催化剂的氢油比要求,联系厂家更换了歧化循环氢压缩机的转子,中压蒸汽耗量降低140吨/天。
    今年,运行部还对异构化催化剂使用性能进行分析,并参考兄弟单位使用情况,发现异构化反应系统存在较大的节能潜力。从今年4月份,开始降低异构化循环氢压缩机C301转速,通过跟踪氢油比变化和氢分压情况,提高异构化压力来稳定催化剂性能。经过努力,C301低压蒸汽耗量同比下降210吨/天。目前,金陵石化芳烃装置能耗降至570千克标油/吨,创最低记录。

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