2013年以来,茂名石化炼油分部通过狠抓2号加氢裂化装置加热炉的优化操作和现场管理,提高了该装置两台加热炉的热效率,使加热炉累计热效率达到了最高值。
据2013年12月的分析数据显示,2号加氢裂化装置加热炉累计热效率高达92.82%,全年节省燃料消耗1270吨,节省燃料费用394万元。炼油分部联合六车间工艺专业技术骨干表示,他们组成加热炉攻关小组,对热效率“对症下药”。他们在加热炉现场和DCS操作台分别进行专项攻关,得出了详细的热效率分析数据,并形成书面操作法,用于指导操作人员优化操作。
为了充分调动操作人员的积极性,联合六车间制定了《加热炉氧含量“比学赶超”》竞赛考核方案,激励操作人员把目光锁定氧含量。一个月下来,目前加热炉氧含量由2%提高到了4%,对加热炉热效率的提高起到了大大的促进作用。通过蹲点加热炉的现场摸索,技术骨干们观察出了引风机的优化操作方法,他们发现适当优化引风机的入口负压,降低烟气在废热锅炉的流速,充分回收烟气热能,对降低烟气排烟温度,从而提高加热炉热效率有利处。
如今,在2号加氢裂化装置,车间专业技术骨干和操作人员反复加强巡检,专人盯紧加热炉的燃烧情况,避免加热炉看火孔常开现象,一旦发现加热炉火嘴堵塞,立即联系施工单位人员清理,保证加热炉火嘴燃烧效果。车间人员集思广益,多方优化为提高加热炉的热效率出谋献策。
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