1月10日,金陵石化公布去年四季度改善经营管理成果,芳烃运行部提出的《通过芳烃部各单元优化调整,实现稳定和增产对二甲苯的目标》建议,平均每月增效70多万元,获得公司重奖。
金陵石化芳烃装置原设计对二甲苯产量为77.29t/h。影响对二甲苯产量的因素很多,包括歧化负荷、吸附区域回流比、异构化反应深度、外购混二甲苯质量、各塔操作情况等。运行部提出建议,优化芳烃部各单元工艺,摸索最佳的操作方案和控制参数,实现芳烃产品的增产创效。
他们在生产计划允许情况下,提高两套重整原料的初馏点,保证歧化高负荷生产;优化歧化进料配比,提高T103塔底去T402的二甲苯量;根据原料情况及时调整吸附分离区回流比,做好吸附注水和水平衡标定,保证对二甲纯度合格的情况下收率最大化;精细控制T103、T401等塔的操作,降低塔底轻组分浓度,减少吸附分离进料中的非芳和甲苯含量;跟踪外购混二甲苯原料性质,根据原料性质和催化剂活性及时调整异构化反应深度,提高反应产物中芳烃含量和乙苯转化率;探索T403操作高限,在系统允许情况下多补充二甲苯,调低T402塔顶和塔底温度,降低吸附进料中的邻二和间二浓度,提高对二甲苯浓度。
“通过采取这些措施,目前,对二甲苯产量保持平均每小时82吨以上,效果不错。”芳烃运行部生产技术科副科长赵建伟介绍。按市场价实际测算,近三个月增加经济效益229万多元。
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