3月20日,安庆石化炼油一部裂解装置气分、精制岗位泵群油雾润滑新工艺成功安装,投入运行。“幸亏你们从上到下,全程帮我们‘挑刺’,长达近两个半月的现场作业,才没有出一起安全事故。”罗师傅是厂家技术人员,施工安全交差后,高兴地说。
前期,该部全面推广应用泵群油雾润滑系统,让新式润滑也在两套气分、精制岗位“安家落户”,提升装置运行水平。
“泵输送的大都是易燃易爆介质,现场用火风险大。”泵群油雾润滑系统流程长、泵端面正上方用火点多,零距离接近危险源。这让该部负责人、安全管理人员不放心,连班组监火员也提心吊胆。
那天一大早,气分液化气进料泵正上方要铺设油雾输送管,大家都涌到现场,铺防火石棉布、检查现场漏点、配合现场环境测爆,大家都细心地在现场为安全施工“挑刺”,一点也不敢掉以轻心。
“液化气进料泵是泄漏‘老病号’,泄漏的液化气时常让现场浓烟弥漫。”岗位主操程文杰向安全管理人员汇报着这一潜在风险。
“哪有这么巧,动火期间这泵就泄漏?再说今天是氩弧焊,焊花少。”三截近3米长的管线要在泵上方动火焊接,焊工师傅们赶施工进度,和他们交涉着。
“现场都是液化气设备,一丁点火星都会引爆泄漏液化气。”他们耐心地解释着,几句话就得到焊工们的认同。大家一起在现场商量安全用火对策。
最后,三根管线被移到泵区外空地上,在上风口远离液化气泵,被焊接成一根近9米的长管线。“这样虽然麻烦,但用火百分百安全,也不影响施工进度。”焊工师傅们心服口服。
“系好安全带,再上脚手架。”施工师傅们准备将长管送到泵上方安装时,安全管理人员大声地提醒着。
大家就这样守在现场,挑了近两个半月的“刺”。