近日,从中铝山西分公司第一氧化铝厂配料车间了解到,党员任光辉的改善点“确保料浆输送管道畅通”在生产中起到实际效果,生料浆管网的清理工作由过去的 7—10 天,减少至 15 分钟左右,大大减轻了员工劳动量,提高了劳动效率。
据了解,由于大量配吃第二氧化铝厂赤泥,赤泥中絮凝剂的大量使用,造成料浆的流动性差,供往烧成车间的管道长达 300 余米,经常因为料放不干净,造成管道堵塞,每次趁大窑停车时进行临时处理,处理时要卸掉 400 余条螺丝,逐段对管道进行清理,既增加了人力物力的消耗,又有可能影响大窑的正常供料,造成生产延误。
党员任光辉和杨军把“确保料浆输送管道畅通”作为党员改善点进行攻关,他们经过仔细研究和学习参观,在车间所属的六条送料管送料泵的前端,加装了直径 40 毫米的短节和阀门,通入高压水,每次送料结束时,及时开关高压水进行冲洗。为了确保冲刷效果和控制用水量,他们制定了严格的操作制度,对管道进行合理的冲刷,把放料和冲刷时间控制在 15 分钟左右。有效解决管道堵塞问题,从而确保了管网的畅通,杜绝了因此造成的停窑事故。