近日,中铝山西分公司第一氧化铝厂结合生产实际,利用溶出车间二次冷凝水,通过分厂南种分槽闲置宽通道板式加热蒸发原液,年可节约蒸汽费用约180 万元,为分公司2015年本质脱困注入新活力。
第一氧化铝厂以“真对标、对真标”为原则,汽耗攻关组成员与先进单位学习对标,寻找解决汽耗居高不下的途径。攻关组成员在分析数据时发现,第一氧化铝厂蒸发工序汽水比平均在0.33 左右,而先进企业汽水比最低达到0.21。蒸发汽耗高的主要原因是蒸发效率低下,原液温度低,大大影响了蒸发效率,唯有提高蒸发原液温度才是出路。
在现场调查研究中,攻关组成员还发现,溶出车间“二次冷凝水”在送往精制的过程中,热水槽大量蒸汽冒出,造成一定程度的浪费。如果在不影响拜耳法沉降槽洗水温度的前提下,将溶出“二次冷凝水”热量加以利用,进一步吸收,即可减少新蒸汽浪费,降低汽耗。
攻关组拟定了《溶出EDS 加热袋滤机母液方案》,列出详细的实施步骤。2014 年12 月份,本着低成本投入,实现效益最大化的原则,第一氧化铝厂利用分厂南种分槽闲置宽通道板式,对袋滤机原液进行加热,解决蒸发原液温度低的问题。在实施过程中,为减少对拜耳法热水槽温度影响,将溶出乏汽通入热水槽,确保热水槽温度不受影响。该项目的完成,可将200-300m3 原液由50℃左右提高到70℃左右,从而大大节约了蒸汽消耗,仅此一项每年可创效益约180余万元。
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