“热媒水温度提高了两摄氏度,气分各塔底热源充足,满足了生产丙烯工艺操作条件。”3月21日,安庆石化炼油一部裂解装置气分岗位职工“对症下药”,巧摘热媒水温度下滑“瓶颈”,确保了高附加值丙烯收率不低于近26%、34%。
原来那天夜班一接班,岗位主操程文杰就发现,由于夜间气温下降,气分各塔底热源热媒水温度只有近90摄氏度,低于正常操作值近94摄氏度,各塔底热源不足,造成塔底温度偏低。
热媒水是低温热回收系统重要传热载体,近1500吨/小时的热媒水循环使用,不断回收常减压装置、催化裂化装置、焦化装置富余的低温热,为两套气分系统再加工液化气,分离出高附加值丙烯提供热源。
“塔底热源不足,会影响塔顶丙烯产量。”果然不出程文杰所料,上班的质量记录本上,丙烯纯度超过99%,高于控制指标98.5%,这表示有部分丙烯没有从塔底蒸出,造成了丙烯质量流失。于是,他迫不及待地想办法解决。
“室内只要开大塔底热媒水调节阀,提高塔底热媒水量,又方便又解决了热源不足的麻烦。”岗位同事们出的“巧招”,却遭到程文杰的极力反对:“热媒水总量已经高达近1500吨/时,接近额定流量,如果热媒水泵过载跳闸,后果不堪设想。”同事们想了想,也觉得不妥。
稍降丙烯塔顶压力、稍降丙烯塔顶回流量……这些招数使用起来效果也不佳。
“看来,只有到现场投用热媒水加热器,提高热媒水温度。”程文杰对症下药,得到大家一致赞同。投用热媒水加热器,现场开阀引加热蒸汽、改流程引热媒水进加热器,事情一大摊。大家明知这样解决麻烦,工作量会增多,却仍火速跑到现场,忙出了一身汗,直到温度回升才放心。