4月12日下午5时,茂名石化2号柴油加氢装置“新氢压缩机C1102氢气改造项目”正式投用。投用后,每月节电143.68万度,按照电费0.58元/度计算,每年可节省电费1000万元。
一段时间以来,由于炼油全厂1.0MPa系统氢气过剩,2.0MPa系统氢气供应不足,这样,无法实现氢气压力等级的有效利用,导致全厂的耗电量有增无减。
为了真正实现装置运行最优、流程优化最优新常态,茂名石化从问题的根本入手,通过研究分析,决定对2号柴油加氢装置新氢压缩机进行改造,将1.0MPa系统氢气从2号柴油加氢装置新氢压缩机C1102升压并入2.0MPa氢气管网供装置使用,停下3号柴油加氢装置新氢压缩机,以实现氢气流程最优化。
3月15日,联合二车间接到任务,要想尽一切办法在最短的时间内完成改造。接到任务后,车间立即召开诸葛会进行讨论。他们发现,该项技措由于是临时决定,既没有预订相关的设备材料,又没有相应地设计图纸,要想将这块“硬骨头”全部啃下绝非易事。
兵马未动,粮草先行。车间设备主任陈慧群经过考虑决定将该项目交由设备员马启吉负责,并要求他在设计院设计图纸的基础上,在全厂开展“大淘宝”行动。接到命令,马启吉立即行动起来,他一边联系设计院商讨图纸的设计;一边抽调2名骨干展开全厂“地毯式”搜索,对厂区废旧的管线、阀门等可能所需设备一一淘回来备用。在马启吉的督促下,设计院很快给出了图纸,由于事前做了充分的沟通,图纸上所需的材料基本上都淘回来了。
时间就是效益。设计图纸刚拿到手,马启吉立即联系施工单位进行施工。为了确保施工进度和安全,他没日没夜地盯在现场,现场协调解决任何施工难题。施工期间,他放弃周末和节假日时间,要求施工单位一起加班加点完成施工。
4月12日下午5时,2号柴油加氢装置“新氢压缩机C1102氢气改造项目”正式投用,比计划投用时间提前了半个月。项目投用后,实现了氢气压力等级的有效利用,停下了功率较大的3号柴油加氢装置新氢压缩机,每月节电143.68万度,按照电费0.58元/度计算,每年节约电费1000万元。