8月19日21时,在结束157项检修任务后,广州石化炼油四部焦化汽油加氢装置检修后开工正常,提前2天完成大修任务。在为期28天的大修过程中,装置实现了“零事故、零伤害”。
细化方案确保安全
“这样降温存在隐患。”在审核焦化汽油加氢装置停车方案时,设备主管马斌提出意见。
原来,装置进行过技改技措,停车时降温速度应该比之前减缓。
工艺主管陈喜亮马上研究,决定对方案进行再细化。装置按照新方案停车,整个停工过程安全环保。
焦化汽油加氢装置原料含硫量约有0.7%,加氢过程中会产生硫化氢、硫化亚铁等。硫化氢是剧毒气体,硫化亚铁吹扫不干净容易自燃。因此,装置在交出检修时,硫化氢和硫化亚铁必须清除干净。
为此,装置专门针对这一特点制定吹扫方案,并决定首次采用气相清洗技术,通过蒸汽将气相清洗剂带入装置中,迅速清除硫化氢、硫化亚铁。
经过三天的清洗,装置交出检修时,系统吹扫干净彻底,为下一步安全检修创造了条件。
优化计划提高效率
由于装置大修期间正值广州酷暑季节,形成了施工风险高、监管难度高,天气温度高的“三高”特点。
为确保整个检修过程安全高效,炼油四部会同安全环保部对检修计划进行统筹优化,制定出详细的用火、受限空间作业等计划,把任务具体到每一天、每一个时段,并将作业时间定在早八点,晚五点,不打疲劳战,降低“三高”风险。
高温“烧烤”下,容器内温度最高会“飚”到60摄氏度,这对容器内作业是个考验。装置同施工单位对容器检测作业进行优化,将受限空间作业安排在上午,避开高温的下午,并要求每次作业不超过30分钟。为确保施工人员得到充分休息,现场设置了空调板房,并配备了饮用水、风油精等防暑降温品。在装置和施工单位的共同努力下,38台压力容器检测安全、准点完成,157项检修内容也全部按计划完成。
监管到位不留死角
“上班第一件事,就是讲安全。”每天早上,施工单位和装置都要联合在现场召开班前会,对检修HSE事项进行部署和安排。
“安全生产挂嘴上,不如现场跑几趟。”在检修现场,随处可见头戴橘红色安全帽的安全管理人员,对每个施工点进行巡查。
炼油四部安全总监何自忠在巡查中发现塔上人孔螺栓未包好,有坠落的风险,马上叫停施工作业并立即整改。
生产调部度技术员胡斌和装置技术人员在巡查中发现,有一桶催化剂的袋口未扎紧,有易燃的风险,立即要求施工单位进行整改。
“事故不难防,重在守规章。”机械动力部设备管理室主任丘学东每天都到现场抽查作业票,及时整改存在问题。
据统计,在装置大修期间,各级巡查人员共发现问题22项,全部得到及时整改,为装置检修安全高效完成创造了条件。