2015年10月13日炼油一部催化装置通过操作优化,一举多得,为企业增效明显。
10月13日接班后,工艺员卢翔正与大师何声强商量近期生产难点:
“余锅过热蒸汽温度较高,脱硝温度也超过指标了,分析原因,主要是近期掺重量上升,再生温度上升,气温下降后主风量上升到2250Nm3/Min。” 大师何声强说道。
“控制余锅过热蒸汽温度有两个办法,可通过增加余锅所产的饱和蒸汽量,要么降低余锅烟气量”,卢翔仔细看看画面,思索片刻后说道:“降低主风量试试看。”
班长陆友新立即要求岗位人员柏庆昌配合技术人员进行调整,很快主风量降至2100 Nm3/Min左右,调整后主风机电流由原来的185A下降至150A。
“不错,电流下降不少,看来烟机这一块节电210kw”。卢翔说道。
“呃,余锅蒸汽量较调整前反而上升近1吨/小时,这是怎么回事呀?”余成朋问道。
原来,在降主风后,余锅这边也进行了相应的优化调整。为降低脱硝温度,大师又让岗位人员将余锅最上面和最下面的蝶阀关小5%,这样烟气进入蒸汽段的量反而增加,故发汽量上升,余锅过热蒸汽温度和脱硝温度都下来了“。
主风机负荷调整后,为减少对主风机动力油的波动,在仪表和设备人员的指导下,岗位人员小心地将主风机静叶小幅调整,减少信号偏差,通过调整,动力油系统也趋于平稳。
炼油一部王中杰副主任在操作室听到大家的汇报后,笑着说道:“效益就在你们的手中呀!”
通过调整优化,不仅解决了余锅过热蒸汽温度和脱硝反应器超温的问题,且节能降耗效果明显,为企业创造了良好的效益,真是“一举多得”。