今年,扬子石化芳烃厂为应对可能到来的极寒低温天气,公布了涉及设备运行、防冻保温、工艺参数、电气仪表故障和公用工程等系统相关的40多项问题,通过“提出问题、风险评估、提前预防、解决隐患”的管理措施,精心组织好装置事故应急处置,强化“问题导向”管理模式,及时解决装置运行“瓶颈”,确保联合装置安全稳定运行。
扬子芳烃厂在去年全面推广“问题导向”管理模式之后,及时发现和解决了140多个重大事故“隐患”,各车间和联合装置把装置运行的“瓶颈”全部张榜公布,以隐患为线索,以问题为导向,强化岗位职责,使联合装置的运行平稳率大幅提高。
该厂加氢裂化装置由于原料硫含量高,导致过滤器切换频繁,使酸性气排放、原料及氢气经常出现阶段性不平衡,尤其到了高温天气时,严重影响到装置运行负荷。扬子芳烃厂把这个问题提出来,集思广益征求员工合理化建议,再通过“问题导向”延伸出14个隐患治理点,调动管理和操作人员充分利用白天与夜间气温差,错时调整装置负荷,效果显著,确保了全年装置计划加工量的顺利完成。
当硫磺回收装置酸水处理能力出现“瓶颈”时,扬子芳烃厂又把问题提出来,通过“问题导向”实施整改措施;他们成功开通了芳烃与炼油厂酸性气互通管线,将1#加氢裂化部分酸性气转移到1#硫回收装置处理,为两套硫回收以及1#加氢裂化装置负荷优化提供保证。在完善火炬排放监控手段过程中,扬子芳烃厂先后提出了16个相关整改措施,每个措施以解决问题为导向,一一化解“瓶颈”,有效地控制住了火炬排放阀位的开度,一旦发现排放,及时组织装置调整,最大限度控制排放,全年火炬气排放明显减少。
“问题导向”管理模式使扬子芳烃厂尝试到了甜头,解决隐患的效率大幅提高;许多隐患当时并没有被发现,但由于有了问题的提出,通过问题线索,使许多隐性的问题及时被暴露。去年,扬子芳烃厂提出了“如何使贮运效率再次提升?”的问题,促使员工主动去发现隐患,结果解决了塔盘结垢、操作困难的问题,使贮罐的处理量创历史新高。
扬子芳烃厂的“问题导向”管理模式重点关注大系统运行效率,创新了管理思路,提高了管理效率。去年,他们利用2#预加氢催化剂撇头机会,开通了炼油厂直馏油直供1#预加氢流程,提前将预分馏塔切出进行塔盘清理,解决了预分馏塔分离效率下降、高压蒸汽耗量大的问题,高压蒸汽消耗量同比降低4吨/小时。同时,他们又利用1#二甲苯700单元催化剂标定以及PX(对二甲苯)限产的有利机会,组织2#二甲苯装置短时停车,进行水冷器管束更换以及循环水管线增加阀门工作,消除了水冷器泄漏隐患,为火炬气减排、装置高负荷安全运行创造条件。
在新一年的“问题导向”管理上,扬子芳烃厂关注的重点仍然是大设备大系统大流程,核心任务是确保联合装置工艺、氢气、原料和操作“四大平衡”。目前40多个大项的问题被分解到所有车间和联合装置,全部落实到责任人,每周对照考核,倒排时间检查问题解决的时间、质量和效果。