近日,为了降低厂用电率,降低公司机组运营成本,提高机组经济效益,土默特公司制定并执行多项节能措施,对生产现场运行设备进行优化组合,以实现生产运营的效益最大化。
#2机组停运后,经过认真地分析研究,在满足生产需要的情况下,该公司提前制定和执行多项节能措施:一是停运#2机组六台空冷变压器和两台等离子变压器,降低其空载电耗;二是通过调整入炉煤的煤质,降低高硫煤的掺烧比例,减少浆液循环泵的运行台数,降低脱硫耗电率;三是节流#2机组辅机循环水流量,辅机循环泵和小机循环均采用单台运行,降低厂用电率;四是调整除脱工艺水箱补水水源,正常运行工况下不允许使用工业水补水,减轻化学废水处理压力。
该公司生产人员经过不懈的努力,将重要节能指标的参数进行了优化,及时通过现场及生产监视画面对机组的每一个参数进行监控。
这一系列节能措施的实施,有效提高了机组的节能水平,为创建高效节能环保型燃煤电厂奠定基础。