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茂名石化:巧搭管线实现节能增效
日期:2018-08-14
    7月初,自茂名石化化工分部丁烯车间尾气加氢装置停车以来,由于脱重塔系统需要继续运行,为处理两套丁二烯装置的碳五重组分物料,脱重塔塔顶物料直送储运V-303罐,占用1号MTBE装置至2号MTBE装置脱轻塔系统的管线,导致送下游客户的碳四产量大幅减少。
 
    为将1号MTBE装置丁烯-2送至脱轻塔,做大抽余液-2产量,丁烯车间立即组织专业分析讨论,决定新增一条管线,利用两套装置的残液互供回收线,不仅能填补供应下游装置原料不足的问题,还能减少物料损失。
 
    方案确定后,车间将优化项目细化成一个个具体任务。其中,工艺专业负责设计现场流程走向,设备专业负责寻找合适配管材料,安全跟踪落实方案实施全程监控,当班班组配合车间现场搭脚手架配管监护等。整个过程中,车间领导做好表率,带领职工增强主动意识,提升主观性和能动性,一项一项抓好落实。
 
    经过短暂的准备,7月24日方案进入现场紧张的施工阶段。7月25日下午2时30分,管线现场设施布置完成,班组迅速将新管线吹扫气密置换,密切联系化验中心分析。采样分析氧含量合格后,当天晚上7时45分项目正式投入使用。此次优化项目,从方案确定、项目实施,再到项目投用,仅历时8天。
 
    投用后,他们成功将1号MTBE装置丁烯-2物料送至2号MTBE装置旧脱轻塔DA2001处理,增大了抽余液-2产量,为下游客户提高装置运行负荷创造了条件。据统计,新增管线投用后,每小时增产抽余液-2产量2.5吨,至今年年底可增产9540吨,按抽余液-2比液化气价格高出300元/吨计算,增效约286万元。
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