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金陵石化:2号加氢自控率提高五成保安运
日期:2018-11-27
    今年,金陵石化加强装置自控率的管理,提高装置运行平稳率。2号加氢裂化是该公司航煤生产的主力装置,由于多种原因装置仪表自控率不高,装置人员打破惯性思维,多举措攻克难关,成效明显。目前,装置自控率由65%提升至98%,相对提高五成。
 
    挖掘病因 “去病除根”
 
    该公司2号加氢裂化以常减压蜡油为原料,经过加氢精制、裂化等反应,生产合格油品,装置还设有产品脱硫和溶剂再生单元,流程较长,因此工艺控制回路较多,共有193个,其中串控、分程控制等复杂回路48个。
 
    2号加氢裂化的主汽提塔底外排流量与液位串级控制,但是该控制回路偶尔会发生波动,操作人员经常会将该串级控制解开,等待平稳后,再投入串级。对此,技术人员和仪表人员仔细检查、分析、讨论,发现该波动并不是时刻存在,而是每逢装置大幅提降量或者原料性质发生变化时,流量就会大幅波动。深入剖析后他们判断,由于加氢裂化会发生裂解反应,存在反应深度的变化,特别是提降量过程中的深度变化会对分馏操作产生重大的影响,这对该串级控制产生较大影响。
 
    查出了内因,装置人员专门出台了原料性质变化和提降量操作方法。对反应温度的控制,严格要求班组在提量时执行先提量后提温,在降量时先降温后降量等工艺调整方案。同时,加强班组培训,确保提降量过程中,控制好反应深度,减轻装置波动。
 
    找准症结 “对症下药”
 
    2号加氢裂化脱乙烷塔顶回流量和塔顶回流罐液位为串级控制,但是生产过程中,该流量经常大幅波动,不仅会导致回流罐的液位大幅波动,而且会引起塔顶温度发生波动,导致液态烃的C2含量经常不达标。
 
    长期以来,大家习惯性认为是PID参数不合适,专门请来而北京专家对该控制回路的PID参数进行反复优化,但是效果不明显。随后,技术和仪表人员,一起经过反复分析和现场检看,最终,发现是因为液位计浮筒卡涩,引起液位指示波动,从而导致整个串级控制回路严重波动。
 
    找到症结,他们先对对浮筒进行清脏,但效果不大。采购相同的新浮筒液位计要耗时数月,后经物装中心协调供应商,选用了一款外贴式超声波液位指示代替。目前,该串级控制回路运行平稳,日投用率100%。
 
    优化回路 “峰回波平”
 
    近年来,由于原料及生产优化较为频繁,原有控制回路的比例、微分和积分参数已经难以胜任现阶段的生产要求,而装置仪表控制技术相对薄弱。
 
    为此,公司专门邀请外面专家前来帮助解决,共同针对各个控制回路的PID参数全面反复检查、研究和优化,经过40多天努力,发现仪表、测量等故障17处,重新优化PID回路参数104项,装置的自控率明显改善。目前,装置的自控率达98.3%,提升幅度51.2%,生产波动小运行更平稳。
 
    同时,他们加强人员培训,提高了全员自控应用水平,降低人工操作频次,为实现装置“黑屏”操作打实基础。
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