上半年,齐鲁石化烯烃厂把做大乙烯产量作为第一要务来抓,一切围绕乙烯高产这条主线,从原料到生产实施全过程优化攻关,破解多项生产瓶颈,连续四个月乙烯月均小时产量过百吨,生产乙烯43.38万吨,较年计划进度超产7338吨。
原料优化提升乙烯产量
炼油厂的石脑油、加氢裂化尾油等作为乙烯液体原料,质量最为关键,必须确保原料中烷烃轻含量,才能提高乙烯收率。乙烷、轻烃属优质气体原料,乙烯含量高,必须保证充足投入量,乙烯装置才能实现高产。
1、2月份因炼油厂检修,石脑油质量出现波动,造成乙烯装置高附产品收率降低,直接影响乙烯高产。
针对这一问题,公司根据总体物料平衡和统筹优化的原则,要求炼油厂优化产品出厂及裂解料库存,从源头想方设法优化原料结构,提升原料质量,保质保量为乙烯装置提供原料。
炼油厂检修后,石脑油质量稳定在70%以上,有利于高附产品产出,乙烯产量逐渐提升。
6月9日至12日,因青岛LNG停车,每天减少乙烷7至8车,针对这一实际情况,烯烃厂加强裂解炉运行监护,优化好石脑油、尾油、轻烃投入,减少1台乙烷轻烃裂解炉运行,增加一台石脑油裂解炉运行,确保高负荷生产。
针对上半年原料结构多变的实际情况,他们每周测算一次,对乙烯装置原料边际效益、产值、加工费用等结果汇总排序,为原料结构优化提供数据支撑,同时考虑每台裂解炉的生产能力和运行时间,制定最佳运行模式。
通过一系列优化,合理选择原料变成了现实,裂解炉从“有什么吃什么”向“需要什么吃什么”转变成为可能。
提高裂解炉平均运行周期
乙烯高产裂解炉运行稳定是基础,必须提高裂解炉运行周期,才能为下游化工生产提供充足原料。
GB-501轴位移偏大,影响乙烯装置负荷的提升。1月18日至月末,由于振动原因,被迫降低负荷运行,导致平均小时产量仅97.3吨。必须尽快优化,提升负荷。
针对压缩机轴位移偏大问题,裂解炉攻关团队在原有操作基础上,进一步深度优化,制定更加详细的操作注意事项,下发到班组培训。员工密切关注轴位移变化趋势,定期记录汇报,技术人员根据现场情况指导调整,压缩机振动幅度趋于稳定。
5月6日至10日,受更换丙烯塔顶冷凝器影响,期间乙烯小时产量降低,丙烯塔顶冷凝器更换完成后,他们迅速提升负荷,增加乙烯收率高的富乙烯气、回收气、LNG乙烷的投入量,投入增加有效的提高了乙烯收率,乙烯产量也随之增加
烯烃厂为实现裂解炉长周期运行,跨厂、跨专业联合组队,吸收仪表、电气、检维修等各专业参加攻关团队,联合解决难题。
他们利用周六召开攻关会,对难点瓶颈问题集中攻关,加强管理和运行维护,科学把控,测算分析数据,作为裂解炉深度调整的依据,为乙烯装置长周期运行扫清障碍。
同时,对历年运行数据进行分析、比对,优化操作参数,修订检修方案,开展“一炉一案”专题攻关,按照优储优裂投用方案,组织乙烯产量专项竞赛。
通过一系列优化措施,裂解炉平均运行周期与同期比提高2.08天。
提升指标乙烯增产
烯烃厂根据不同裂解炉型的特点,对各生产装置的工艺操作规程、操作法、工艺卡片中重要工艺参数等进行系统检查对比,确保工艺参数适合每台炉型。
裂解炉是乙烯装置的重要组成部分之一,裂解温度波动大小,直接影响乙烯收率,进而影响乙烯产量,必须规范裂解炉操作,确保炉温在合适的范围内。
他们针对每个班组不同的操作习惯,车间技术人员每天查看各班组的参数趋势,根据各班组不同的操作习惯,制定有效的改进措施。裂解内操员工改进操作方式,对关键指标在关键时期必须精心调整,逐步规范员工操作。
裂解车间还加强班组小课堂培训力度,把中石化历年来非计划停工案例,制作成PPT课件,安装到班组安全岛上,班组长利用工作间隙组织员工学习,提高大家应急处理的能力,保证了装置的稳定运行。
他们还加大工艺指标考核力度,对影响乙烯装置收率的裂解炉的出口温度、稀释比、吸附压力、塔顶温度等指标严格考核。
经过全体员工的共同努力,连续4个月乙烯月均小时产量过百吨,4月、5月乙烯收率连续两个月位居中石化八大炼化之首,其他指标也持续向好。