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巴陵石化多方联动消除主蒸汽连箱管道裂纹隐患
日期:2019-11-12
    11月8日中午12时30分,巴陵石化热电部(岳阳)城区3号主蒸汽连箱抢修后投入运行。至此,该公司多方联动,历经9天时间,从加急采购到备件安装完毕,成功消除一起重大设备安全隐患。
 
    10月30日下午14时,热电部城区发电装置副主任申少波带领中国特检院工作人员,到3号主蒸汽连箱,对更换的管道弯头进行检测。在对该弯头检测过程中,他发现与其相连接的三通两边各有一处横向条纹,怀疑是管道表面氧化皮形成的条纹,便和特检院人员沟通,建议表面打磨,并进一步着色检查。
 
    该三通直接连接3号锅炉来汽总门,同时又属于3号、4号主蒸汽连箱主要管道,正常运行压力为9.5兆帕,温度为535摄氏度,若贸然投运,后果不堪设想。申少波立即向装置主任吴科奇和设备科副科长汪洋报告,并一同在现场指导确认。经初步打磨着色检查,确认为三通母材裂纹,扩检发现,该处焊口及母材有周圈性龟裂缺陷,需进一步检修或更换三通。
 
    其时,巴陵石化城区煤气化装置及己内酰胺、热电部分装置停车检修。考虑到装置开车计划,热电部立即安排运行人员检查关闭2号、3号主蒸汽连箱联络门,优化主汽疏水母管系统,既要保证2号锅炉、2号发电机及相关装置顺利开车,又要尽一切办法隔离3号、4号主蒸汽连箱。
 
    对此重大设备隐患,巴陵石化设备处和热电部决定采取更换三通方式消除。物资采购中心根据提报的紧急采购计划,加紧组织采购。
 
    高压管道焊接工艺复杂,焊接所需条件苛刻,不能有半点水汽,否则会严重影响焊接质量。11月2日16时30分,2号锅炉升至全压,经检查该三通处无水汽冒出,系统一次隔离到位,为检修更换三通消除隐患创造了必要条件。
 
    11月2日下午17时30分,巴陵石化物资采购中心采购的配件到货后,热电部马上安排对材质、金相、表面进行检测,当晚22时30分开始预热升温和短接组队,建华检维修公司人员连夜开始用切管机切管。11月3日下午15时,三通和现场管道阀门进行组队,在凌晨24时完成焊接工作。11月4日下午17时30分,4道焊口磁粉、超声检测合格。11月5日中午,焊口TOFD检测合格,具备投用条件。
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