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金陵石化多举措降低主力装置能耗节支
日期:2019-11-18
    今年以来,金陵石化炼油四部作为公司主力装置,通过分析总结、强化检查、优化操作等举措做好装置节能管理,降耗节支,提高装置运行效益,成效明显。平均每天节约瓦斯用量20吨,节电1.8万度。
 
    分析总结提升管理水平
 
    年初,该部各装置根据公司的用能计划,结合装置实际进行逐项分析,制定各项节能工作目标,安排专人负责跟踪。每月召开节能工作专项例会,对月度节能工作进行分析总结,找出制约装置节能降耗瓶颈,攻关解决。
 
    同时,他们定期对装置的用能情况进行综合分析总结,找出差距采取相应整改措施。积极参加最新的节能技术交流会,向兄弟单位同类装置取经,加强培训,增加职工节能意识、提升班组管理水平。
 
    检查考核严防止跑滴漏
 
    今年,该部加大检查考核力度,防跑滴漏,从细节上节能。
 
    各装置利用班前检查、日常巡检、装置周岗检及运行部月岗检的契机,对装置现场的节能设备、伴热投用及管线保温进行全方位检查,无遗漏,不留死角。查出问题,制定详细整改计划,责任到人,限时整改。对一时无法按期完成整改的问题,制订预防措施,上报计划专人跟踪落实整改。对装置现场导凝滴漏等低老坏问题,加强检查考核力度,督促班组在日常工作中严格节能管理。
 
    优化操作多方节能降耗
 
    今年,该部各装置积极优化工艺操作,保障装置高效运行,减少能耗物耗。
 
    各班组根据外界气温变化,及时控制好各精馏塔冷后温度,调整变频空冷运行负荷及数量,最大化降低运行电流。4号常减压装置通过加优化热炉操作、控制炉膛氧含量、降低排烟温度等措施,加热炉效率从92%提高至93%,经测算每天降低瓦斯用量约20吨。3号催化裂化装置通过优化烟机操作,在同等负荷下主风机电流降低50安以上,每天节电1.8万度,节支1万元。
 
    同时,他们加强现场节能设施运行监控,对机泵振动及位移进行实时在线监控,出现异常及时处理。目前,1~10月,该部节能设备投用率超97%。
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