1月2日2时10分,腊八,安庆石化炼油二部二联合区域Ⅱ套硫磺回收装置引酸性气进装置,4时,产出液硫;Ⅱ套污水汽提装置系统水洗,原料水进塔,标志着两套装置实现开车成功。至此,该区域Ⅰ、Ⅱ套硫磺回收装置、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ套污水汽提装置、Ⅲ、Ⅳ溶剂再生装置7套装置均实现开车成功,炼油二部2019年度检修改造工作全面告捷。
停工过程中,二联合区域历经14天,成功完成了7套装置停工、全厂近300吨碱渣收储、近1500吨含胺含碱污水以及近3000吨化学药洗水的收储转运任务。同时,完成了“硫磺回收装置停工吹硫期间尾气二氧化硫浓度小时均值达标排放”这一“不可能完成的任务”。在安庆石化历史上是首次,在国内同类装置采用燃料气吹硫的工艺方式上也属罕见。
此次检修改造二联合区域除了腐蚀管线更换、塔器和换热器常规大修外,主要是重新铺设Ⅱ套硫磺回收装置液硫池隔热砖和耐酸砖。区域特别重视设备打开过程中临时发现的问题的解决,确保不影响节点。Ⅲ套污水汽提装置汽提塔C201清塔过程中发现溢流堰档板腐蚀,临时制造,塔内焊接,腐蚀的20层溢流堰档板全部更换。Ⅳ套溶剂再生装置化学药洗过程中,发现两台全焊式板式换热器E2001板片内漏,区域连夜全部拆除,将每台重达15吨的板换送检一厂房,对漏点进行维修。检修过程中,发现Ⅰ套硫磺回收装置液硫池档墙局部塌陷,区域紧急联系Ⅱ套硫磺回收装置液硫池检修单位进行维修。
由于二联合区域七套装置全部是环保装置,必须在其他装置开工前具备供给和接收的条件。“八分准备、两分执行”,该区域严格按照开工节点,做好各套装置开工工作。Ⅲ套溶剂再生装置开工投用循环水线过程中,发现两个漏点,临时采取措施,地面加循环水线,未对开工造成影响。根据全厂开工网络,区域统筹安排,Ⅲ、Ⅳ套溶剂再生装置12月22日开始系统循环,并分别于26日和24日进行再生塔升温,为其他装置提供贫液,保证上游装置开工稳步进行。Ⅰ套硫磺回收装置12月17日主燃烧炉点火成功;24日,具备进条件,等待上游装置开工;27日晚,引酸性气进装置;28日,硫封形成,开工期间按照最新的环保指标精细化操作,尾气排放达标,刷新历史最好成绩。Ⅱ套硫磺回收装置12月19日主燃烧炉点火成功;1月2日引酸性气进装置,产出液硫。由于污水汽提装置要接受全厂含硫污水,配合硫磺回收装置开工,Ⅰ、Ⅲ套污水汽提装置分别于12月27日和25日进行系统水洗,28日和26日原料水进塔,提前具备了接受酸性水的能力。Ⅱ套污水汽提装置1月2日系统水洗,原料水进塔,二联合所有装置均实现成功开车,检修改造“四好一成功”。
据了解,目前,经过精心操作调整,两套硫磺回收装置尾气二氧化硫排放均值只有45mg/m3,在没有后碱洗的情况下满足了国家最新环保排放要求,这在中石化系统内也是少有的。