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广州石化热效率上升 循环水量下降
日期:2020-04-30
    广州石化积极落实百日攻坚创效行动措施,查问题、补短板、定措施、强管理、抓优化,提升装置运行水平,4月份以来,1号蒸馏装置加热炉效率较3月份提升了4个百分点,循环水用量下降了20%。
 
    1号蒸馏装置是公司中压瓦斯的主要用户,由于中压瓦斯热值波动大,造成加热炉出口温度波动,既影响装置平稳率,也制约了加热炉效率的提升。为此,该装置成立攻关优化小组,从技术和管理两方面查找原因、制定措施。
 
    为平稳燃料气热值,减少波动,装置利用检修时机新增了一套液化气补充瓦斯系统,投用后加热炉出口温度波动明显放缓。为更好地监控燃料气组分及热值变化,装置又新增了燃料气温度及密度监测点并引入DCS系统,对燃料气温度及密度进行实时监控,及时发现处理问题。
 
    为确保加热炉平稳运行,该装置强化管理,将加热炉火嘴日常管理分班管理,责任到班。当班操作人员定时检查加热炉各火嘴及长明灯情况,通过热成像仪、泄漏检测与维修技术等新监测手段进行漏点排查,发现漏点或堵塞情况及时处理,不能处理的第一时间通知管理人员,确保火嘴、长明灯处于正常使用状态,保证加热炉燃烧情况良好。
 
    通过使用液化气补充瓦斯燃料气、定期清理加热炉火嘴、及时消除漏点、优化调整引风机永磁调速、减少密闭挡板空气泄漏量等措施,4月份以来,加热炉烟道的烟气出口氧含量从6.5%降至3.9%,排烟温度降低了20摄氏度,加热炉效率从89%提升至93%。
 
    针对装置水冷器循环水用量较高且受上游来水影响,造成装置框架上层水冷器循环水量不足、冷后温度超标等问题,装置攻关小组通过详细分析,制定并实施循环水优化利用方案。通过持续收窄换热前后温度范围控制,实施空冷与水冷器水用量双重控制,对现场负荷率不高的水冷器进行调整等措施,解决受气温变化影响水冷负荷变化较大的问题;强化源头减量优化,进一步增大直供料比例,降低装置冷却负荷,并控制循环水温差,减少循环水使用量。此外,该装置强化水冷器的管理,对36台水冷器每班逐台测温跟踪,实施班组与管理人员双重检查机制,对温差进行实时控制。经过持续攻关优化,装置循环水用量从3月份的4350吨/小时降至4月份的3460吨/小时。
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