6月18日,金陵石化2号常减压装置连续安稳运行1522天,累计加工原油近1400万吨,完成第38个运行周期油品保供任务。在此周期内,该装置综合指标在集团公司同类装置竞赛中较上一周期提升了12个名次。
“一油一策”,应对“杂粮”新挑战。金陵石化是国内四大劣质原油加工基地之一,作为公司原油加工的主力装置,2号常减压装置年均加工原油20种。为此,装置实施“一油一策”,有效应对原油资源变化新挑战。
为适应多巴原油加工,装置人员细化工艺方案,升级关键流程的管道和机泵材质,加注脱钙剂,保障了下游装置催化剂活性。为完成密度高、电脱盐效果差等原油的加工任务,技术人员通过掺炼一定比例的轻油,确保了加工顺利。前6个月,装置完成近10种原油加工任务。
技术赋能,推进能效提升攻坚。面对行业严苛的能耗指标,该装置打出能效提升组合拳:聚焦换热网络优化,重新设计换热流程,通过新增4台高效换热器,提高原油换热温度。对加热炉系统实施改造,降低排烟温度。应用电脱盐除油技术,实现破乳剂“零添加”,污水除油率达99.5%,有效解决了加工管输原油时排水含油量高的难题。在本周期内,装置累计实施能效提升项目15个,平均综合能耗较上一周期降低13%。
全员找碴,确保隐患闭环整改。在现场管理方面,该装置以“三基”管理为抓手,加大奖励力度,组织全员提建议、查隐患、防风险。去年以来,员工提出的“低老坏”整改建议均已实现闭环整改。为提升设备运行可靠性,他们对11台高温油泵实施“每日三检”特护制度,及时发现并处置隐患。在 LDAR(泄漏检测与修复)管理中,通过防爆手机与检测仪器实时联网,精准捕捉装置漏点,筑牢无泄漏防线。