近日,为了将有限资源效益最大化,安庆石化炼油一部紧跟市场,瞄准汽油、液化气、丙烯高附加值产品,全盘优化调整产品结构,提高装置生产的质量和效益。目前,两套催化装置汽油、液化气收率和均达到近70%,两套气分丙烯收率分别达到近27%、37%。
受经济大环境影响,柴油终端需求不旺,并且春节前后,基建停工增多,柴油需求进入淡季,市场处于低迷,而97号高标号汽油市场持续走强。同时,自1月1日起,安庆石化液化气实施统一销售后,裂解液化气全产全销,结算均价在沿江位列第一。该部丙烯是生产丙烯腈的原料,在安庆石化800万吨/年炼化一体化II套丙烯腈扩建新装置顺利开工投产后,两套丙烯腈装置并列运行,丙烯“粮草”需求量增加,而且丙烯市场价一直处于高价位。
该部定方案、抓落实、盯成效,首先做好一次加工负荷调控,优化两套常减压装置加热炉操作和减压塔操作,努力控制减渣中500摄氏度前馏份含量分别不大于4.3%、4%,改善原料油性质,降低原料油一次加工损失。该部还适当提高石脑油干点,视辛烷值资源情况,增加I常初常顶石脑油调和汽油量,提升常减压装置运行水平,为增汽减柴、提高高附加值产品收率奠定基础。
其次,该部还优化两套催化装置的原料油二次加工过程,把好汽油、液化气、丙烯的生成主脉。该部结合原料油反应工艺原理,对工况进行日跟踪、周总结、月分析,通过提高反应温度和料位,延长反应时间,增加二次反应,实现原料油高反应深度。为保证催化剂高动态活性,该部酌情卸出活性降低的部分催化剂、缩短新鲜催化剂自动加剂周期,降低原料油预热温度,提高剂油比。
同时,该部加强各装置之间、岗位之间的联系沟通,搞好热联合,保证各塔底有足够的热源,为尽数拔出目的产品提供热动力。该部也从优化产品质量指标入手,两套催化装置提高汽油馏出口温度,将汽油干点靠上限操作,裂解装置搞好稳定系统操作平衡,成功将干气中的碳三含量厂控指标,由不大于3%优化到不大于1%,减少了液化气、丙烯从干气中的流失。