九江石化动力运行部把“节水减排”作为生产建设“新引擎”和新的效益增长点,不断在节水减排上做文章,通过加强生产过程管理和节水技术改造等手段,使水资源利用率不断提高。
目前,装置凝结水全部实现回收。除油除铁装置是凝结水回收的重要装置,为保证其运行效果,控制冷凝液浓缩率,以前有一部分的循环回流水是排放掉的,现在,运行部利用现有的管道配管改造,将此股冷凝液回流水全部回用,实现了水循环系统零排放。
由于新装置蒸汽凝结水存在带油的可能,运行部通过在管线上增加一块油表,保证了凝结水回收装置的正常运行。他们还利用CFB锅炉管线清洗的机会,对CFB锅炉凝结水管线上的油表进行调校,确保油表正常投运,为凝结水实现全回收奠定了基础。
新脱盐水装置投入运行后,他们将老中和池作为回用水中转池,对生水过滤器的清洗水进行分质回收,水质较好的通过管道到此汇总至回用池,每周回收量约200吨。
由于开拓了节水思路,落实了各项措施,今年3至4月份,动力运行部向循环水系统输送合格的回用水7300吨,节水效果显著。
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