近日,由广州石化技术专家组成的鉴定小组,对炼油三部自主研发的4号污水汽提装置尾气密闭回收技术进行鉴定。鉴定组认为该技术在投资不大的情况下,实现炼厂酸性水罐罐顶气的全回收,彻底消除了臭气引发的环保问题,对减少炼厂VOC排放有示范意义,具有极高的推广价值。目前,该技术已在申请专利。
广州石化炼油三部4号污水汽提装置于2006年11月建成投产,设有2个容积为2350立方米的原料水罐,主要储存蒸馏、焦化等装置产生的含硫污水。含硫污水在储存过程中会释放出非甲烷总烃、硫化氢等恶臭气体,虽然原设计工艺可吸附脱除硫化氢气体,但处理后的尾气仍有臭味,容易引发职工投诉。
其实,早在2009年装置第一次大修时,炼油三部就根据装置存在的问题,与洛阳设计院一起实施收油流程改造,实现了密闭收污油目标;新增一级吸收罐,在脱除氨氮、提高净化水合格率上取得一定成效。但对罐顶尾气的密闭处理,虽然经过诸多努力,却一直无法彻底解决。
“要将该问题的解决提到‘民心工程’的高度,你们要打开思路,群策群力,找出解决措施,公司在技术和资金上给予全力支持。” 2012年2月,公司领导在劳动保护巡视监督检查时对炼油三部的领导班子说。
国内尚无投资少又可彻底处理的经验可循,怎么办?“与其坐等成熟的处理经验,不如发挥自身工程技术人员的优势,自己想办法。”该部领导班子拍板做出决定。
然而,仅凭作业部这帮“土专家”能否解决难题?持怀疑态度的人不在少数,但大家却憋足一股劲,寻求探讨多种解决方案。首先想到增加柴油吸附系统?但项目投资大,后期运行成本高。用压缩机回收?安全风险大,设备维护要求高……经过周详论证、数次修改完善方案,3个月后,最终敲定了炼油三部攻关小组提出的应用“气-汽混合增压,气-液分离”回收方案,即新增一套专用增压设备,设置多个联锁控制回路,将尾气增压后,送至低压火炬系统密闭回收处理,该方案总投资约60万元,具有无级调节控制,操作安全可靠,运行成本低等特点。
项目从自主研发到实施,攻关组与现场设计人员数易其稿,从物资采购选型论证,到现场安装试验把关,都历经了重重困难和风险考验。在大家的共同努力下,2013年7月16日,该项目终于顺利建成投用,罐顶气实现了全回收,彻底消除了现场臭气污染源。据了解,利用该技术回收罐顶气,解决臭气问题,在国内尚属首创。
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