2013年,金陵石化芳烃装置累计生产邻二甲苯10.4万吨,对二甲苯73万吨,位列集团公司同类装置榜首。
去年以来,该公司芳烃运行部克服多种不利因素,以“提高效益和质量”为中心,细化管理、精心操作,深入挖潜增效。他们成立“提高芳烃产量优化小组”,通过分析吸附剂活性、生产方案,歧化负荷、吸附区回流比、异构化深度等多种影响产品产量的因素,长期跟踪上万个操作数据,反复实践摸索调整,,制定出一系列二甲苯优化操作标准,细化了近30项操作优化,以工艺通知形成下发班组,严格实施,精细操作,向“极限操作”要效益。同时,他们开展班组劳动增产竞赛,细化日优化考核细则,激励职工增产创收。对标先进单位节能降耗,从加热炉的管理入手,严格控制炉膛氧含量、负压和排烟温度,并对加热炉火嘴型号、风道阀、快开风门密封、看火孔等进行技改,提高了炉效率。他们还通过降低异构化循环氢压缩机C301转速,跟踪氢油比变化和氢分压情况,提高异构化压力来稳定催化剂性能,达到节能目的,低压蒸汽耗量同比下降210吨/天。
去年,芳烃装置产品产量继续保持高产,产品质量100%合格,联合装置能耗570千克标油/吨,创历史最低。
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