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齐鲁石化炼油厂老设备焕发新活力
日期:2019-12-10
    “这两台增压泵已闲置8年之久,如果买新的需要三百万元。现在我们修旧利废,改造一下流程,最多投上几十万元,就能达到要求,此举可节省投资三百万元。”12月3日上午,齐鲁石化炼油厂联合装置车间副主任田昭海在装置现场介绍。
 
    近年来,由于原油重质化,有机硫含量持续增加,炼油厂联合装置四常减顶瓦斯经过脱硫塔脱硫后,硫含量仍然较高,不利于后续装置的处理。为此,公司相关部门要求炼油厂,将该股瓦斯经水环泵加压后,送至焦化分馏塔顶,再经焦化吸收稳定系统处理后,作为焦化干气送出装置。
 
    接到指令后,联合装置车间技术员侯建军在反复研究的基础上,提出了一条合理化建议:将停用多年的两台增压重新启用,可以达到生产、环保要求。此建议提出后,经过车间负责人和相关技术人员集思广益、分析认证,决定在脱硫塔顶压控阀处,增加一条去往水环泵入口处的跨线,实现水环泵加压后送至二焦化。这样一来,即可减少四常瓦斯向火炬的排放,稳定火炬系统,改善瓦斯脱硫效果,又能让闲置长达8年之久的两台瓦斯增压泵焕发活力,重新“上岗”,让老设备发挥新活力。
 
    “按照要求,我们对这两台增压泵进行了检查、维修,包括这两台泵的出入口管线、辅助设施、伴热等,都进行了检查确认,现已具备投用条件。我们正等待通知,等所有流程全部打通、相关手续办妥后,立即将其投用。作为四常装置曾经的‘开工功臣’,它们会迎来新使命,焕发新青春。”联合装置车间技术员侯建军说。
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