截至7月8日,辽阳石化油化厂渣油加氢装置连续两次优化后运行平稳,各项工艺防腐指标均合格,此优化方案每年可节省装置运行成本费用百万余元。
辽阳石化贯彻落实集团公司提质增效专项行动以来,油化厂积极行动,渣油加氢装置充分调动全员力量,开展了提质增效“人人行”活动,集思广益、攻坚克难,制定出渣油加氢装置注水优化方案并予以实施,在满足渣油加氢装置净化水分析指标达到注水要求的前提下,将净化水消耗量由9吨/时提至13吨/时,这样就可减少4吨/时的除氧水消耗。6月8日,渣油加氢装置第一次优化,方案实施后,技术人员持续跟进,随时监控各项工艺防腐数据,运行平稳。
辽阳石化油化厂根据方案实施后的各项数据,分析研究后决定进一步加大优化力度,继续提升净化水注入量,降低除氧水的消耗量,将运行成本继续下降。
6月22日,辽阳石化油化厂渣油加氢装置将净化水消耗量由13吨/时提至14吨/时,同时减少1吨/时的除氧水消耗。目前,渣油加氢装置第二次优化后,各项工艺防腐指标均合格,装置运行平稳。
渣油加氢装置注水优化方案的实施每年可节省除氧水费用约103.2万元,为打赢提质增效攻坚战贡献力量。