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安钢第一炼轧厂“三驾马车”拉动成本“一路下滑”
日期:2020-10-30
    进入10月份以来,安钢第一炼轧厂以“节铁增钢” “直接上钢”“直装直送”为抓手,“三驾马车”负重前行,拉动生产成本“一路下滑”。10月1日~20日,转炉吨钢铁水消耗累计为890kg,较9月份吨钢降低16kg,降低吨钢成本40余元。
 
    10月份以来,该厂根据物料价格变化,及时调整生产组织模式,在追求高效化生产的同时,进一步强化低成本运行。该厂领导牵头,组织相关科室技术人员、车间负责人、生产骨干召开专题攻关会,详细梳理分析了挖潜降本措施,优化了攻关方案,对降本指标进行了再细化再分解,指定了责任单位和责任人,要求各司其职,快速行动,深挖内潜降成本。
 
    在“节铁增钢”方面,该厂坚持“软硬”兼施。在当前硬件条件下,对所有钢种进行逐个分析,对冶炼工艺进行了再优化再调整。在冶炼过程中,他们根据钢种及时调整氧流量、渣料加入量、出钢温度,灵活应用少渣、留渣、双渣法保证炉内温度,为降低铁水消耗创造条件。
 
    “废钢料斗已经加高了2次,再扩容就超出了天车的最大吨位。升级硬件降铁耗难度不小。”该厂炼钢车间主管李贵顺告诉笔者。在无法升级硬件设备的情况下,该厂通过加强和相关单位的沟通协调,科学调整废钢配料结构,增加体积小、分量重的破碎料加入量,提高料斗的堆密度,保证了废钢加入量。同时,该厂还创新废钢加入方式,在钢水包、铁水包内加废钢,既增加了废钢加入量,又起到预热废钢的作用,避免了废钢加入量过多造成的炉内温降。
 
    在硬件上,该厂通过充分论证积极争取技改资金,在100吨转炉新增了合金烘烤设备。目前,设备安装已经接近尾声,很快就能投入使用。投用后,该设备可以对入炉合金进行预热,提高入炉温度,增加炉内热源。
 
    在“直接上钢”方面,该厂总结以往经验,加强工艺研究,在保证钢水质量和满足下道工序工艺要求的前提下,增加“直接上钢”的钢种数量。该厂加强职工技能培训,提高炉前岗位职工操作水平,合理调整枪位及供氧强度,优化造渣工艺,杜绝出钢下渣回磷,提高钢水终点成分合格率,满足“直接上钢”条件,使钢水不经过精炼,从转炉直接到连铸浇铸,大幅降低生产成本。
 
    “在直装直送”方面,该厂有效发挥炼轧一体化生产组织优势,加强工序间协调沟通。连铸工序强化标准化作业,按“严、细、实”要求精细操作,确保恒速浇铸,提高铸坯质量,加强铸坯下线管理,为铸坯热装创造条件。轧钢工序则通过创新轧钢工艺,优化加热炉加热曲线、加强设备维护等措施,保证连铸热坯下线后能直接入炉,有效降低煤气消耗。
 
    下一步,该厂干部职工将紧扣低成本目标,应对困难练内功、凝聚力量挖潜能,持续加大降本增效力度,全力以赴保证顺利实现全年奋斗目标。
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