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广州石化溶剂脱沥青装置指标创历史最优
日期:2012-12-04
    截至11月底,广州石化溶剂脱沥青装置累计处理渣油70.9万吨,生产负荷创历史新高,提前50天完成年度生产任务;沥青产量36.0万吨,创历史最高;能耗同比下降3.6个单位,创历史新低。
    解决生产“瓶颈”,生产负荷创新高。自2009年7月5日以来,溶剂脱沥青装置本周期累计运行1303天,装置进入生产周期末期,设备问题开始增多。为维持装置高负荷生产,装置人员先后处理了热载体温控三通阀内漏、沥青去焦化(二)装置管线堵塞、低压空冷风机自停等多项“瓶颈”。今年1-11月份,溶脱年平均加工负荷达到117.6%,创历史新高。
    优化原料性质,沥青产量创新高。为增产高等级的A级道路沥青,该装置人员积极与生产调度部门沟通协调,抓好渣油专贮专炼工作;通过渣油流程优化,提高蒸馏(三)装置减四线油在溶脱渣油中的比例,同时合理调整抽提温度,使溶脱胶质产量同比提升4.1吨/时,道路沥青产量提高了8吨/时。截至11月底,溶剂脱沥青装置累计生产道路沥青36.0万吨,创历史最高。其中高等级A级道路沥青产量达到15.8万吨。仅此一项,可为分公司增创效益1500多万元。
    优化运行参数,单位能耗创新低。为降低装置的单位能耗,该装置优化各项工艺参数,采取降低溶剂比、停烧燃料油、提高胶质沉降器底抽出温度、提高低压空冷出口温度等多项措施,并对装置溶剂泵进行了干气密封改造,改造后大大延长了溶剂泵平稳运行时间,减少因溶剂泵故障造成的生产波动。截至今年11月底,装置单位能耗同比下降3.6个单位,创历史新低。
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