花开时节,中铝贵州分公司氧化铝厂绿树如荫,生机勃发。在全体员工的艰辛努力下,该厂一季度完成实产氧化铝272110 吨、成品氧化铝269762 吨,达到年产氧化铝110万吨水平,生产持续保持稳定高产势头。同时,该厂累计控亏3075万元,超额完成了一季度的控亏任务。
未雨绸缪抢先机优化工艺促生产
2013年,贵州分公司只有完成中铝总部下达的6亿元控亏增盈目标任务,才能避免“关、停、并、转、歇”的命运。“氧化铝厂在2012 年控亏的基础上,再减亏1亿元的难度是巨大的。但是我们没有退路,必须坚决打赢这场降本控亏的生死战!”生死攸关的时刻,厂长项阳的话斩钉截铁,掷地有声。
其实,早在2012年12月,氧化铝厂已先行一步,将来年控亏的思路落实到生产工作中。12月13日,该厂调整工艺技术条件,“114”生产方式实现稳定运行。12月15日,高压辊磨机破碎系统建成投用。12月28日,低碳酸钠熟料溶出试验获得成功,取消了应用20多年的碳分工艺。这些在让人想都不敢想的事,是如何变成现实的,要回溯到2011年初。当时,如何突破?怎样控亏?是氧化铝厂干部员工面临的最大困惑。厂长项阳组织召开技术专题会,制定控亏增盈近期、中期、远期规划,提出并推动了高压辊磨机系统的建成投用,从而在矿石块度大、硬度高的条件下,细化矿石破碎粒度,大幅提升磨机系统的产能,优化了矿浆细度。
2012年8月,该厂根据原材物料的市场价格,对各种生产组织方式的成本和效益进行测算,制定最经济高效的生产组织方式,通过优化工艺技术条件,确保了114生产方式稳定运行。为实现最大程度的降本,该厂打破传统,大胆突破,对多年来实行的烧结法工艺流程进行了改造,采用拜耳法的低碳酸钠熟料溶出技术,取消了碳分工序,使生产工艺更加优化,取得了显着的节能效益。
技术攻关破瓶颈精细管理降消耗
为了强力推进控亏增盈措施,氧化铝厂成立了四个重点项目攻关小组,每位班子成员分别挂靠一个攻关小组。
1月17日,该厂启动高压辊磨机运行攻关,对生产流程和生产组织方式进行优化,使高压辊磨机的日破矿量达到5500 吨,矿石粒径从25 毫米以上的占80%转变为20 毫米以下的占80%。2月上旬,该厂通过改进磨机的配球量和球径的配比,使“二段磨”的台时产能从60-70吨提高90-100吨。
在矿浆细度得到优化的条件下,该厂着力提升“114”生产组织方式的运行效率。其中,溶出车间采取措施提高拜耳法的溶出率,减少拜耳赤泥外排量。蒸发车间降低碱赤泥浆含水率,为烧结法多吃碱赤泥浆创造有利条件。烧成和熟料溶出车间通过努力,提高了烧成窑的运转率和熟料溶出率。一季度,拜耳法两个溶出系列赤泥铝硅比达到1.249,烧结法熟料净溶出率达到87.14%,单位氧化铝碱耗同比降低19 公斤,减亏650万元。
与此同时,该厂大力开展分解粒度优化攻关,使一、二分解分解率均达到52.豫以上,1#沸腾炉氧化铝粒度-45滋比率19.1 %,优于去年同期平均水平。一季度,累计外发氧化铝70294 吨,为分公司及时回笼资金做出了贡献。
建价值评价体系依靠员工办企业
员工是企业的根本,只有全心全意依靠员工,才能打赢降本控亏生死战,赢得企业的生存和发展。该厂建立价值创造评价体系,推进分配制度改革,通过KPI 绩效管理,客观、公正地评价和体现员工创造的价值,切实维护员工的切身利益,提高了员工工作的积极性和创造性。
该厂领导及相关科室人员每天深入生产一线,对影响生产的因素进行分析诊断,指导员工及时采取有效的调控手段。车间领导和员工层层紧盯岗位指标,他们加大取样分析和生产的调控力度,使生产始终保持稳定高效,指标持续稳定优化。在设备管理上,员工们强化设备的操作与维护,减少设备抢修费用的发生。同时,坚持以修代换,深化修旧利废和清仓利库。一季度,单位氧化铝的可控费用同比降低47.1 元,同比月均控亏238万元。
这些数据表明,氧化铝厂收获了降本控亏的成果。但与同行业先进企业相比还有较大差距。下一步,氧化铝厂将继续振奋精神,扎实苦干,努力取得控亏增盈更大的成效。
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