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淮北发电虎山项目1号汽轮机扣缸顺利完成
日期:2013-07-11

  7月5日上午,虎山工程1号汽轮机顺利完成扣缸,标志着该汽轮机本体安装工作基本结束,为后续分部试运和机组整套启动奠定了坚实的基础。从今年3月26日1号汽轮机低压缸台板就位,进入汽轮发电机组本体安装阶段,到7月5日顺利完成1号汽轮机高压缸扣缸完成,进入全实缸调试阶段,历时102天,倾注了汽轮机本体安装技术人员的大量心血。
  “上大压小”虎山项目系2台66万千瓦超临界燃煤机组,汽轮机为一次中间再热、单轴、三缸三排汽、凝汽式、八级回热抽汽设计,具有高效率、大功率、自动化水平高等优点。为确保扣缸顺利完成,该厂坚持价值思维和效益导向,超前策划,周密部署,与监理公司、施工单位、设备厂家密切配合,科学合理安排工期,及时调整、优化施工方案,克服了诸多不利因素的影响,制订了详细的组织、技术和安全保障措施,成立了由业主方、施工方和生产厂家三方专家组成的“虎山工程汽轮机安装技术攻坚小组”,根据集团公司《新建火电机组节能降耗的若干措施》相关规定和要求,协调现场安装,对关键工艺点进行把关,确认安装质量标准,参与安装阶段的分步验收,严格汽轮机各项指标控制,开展技术攻关,先后解决了转子、汽缸、轴瓦等安装过程中的30多项技术难题,并高标准、高质量地完成通流间隙调整工作,使径向间隙比东汽厂允许安装下限还低了5丝,从而以精湛的施工工艺和严格的指标要求,最大限度地提高机组效率,推进节能减排。为保证安装质量,该厂还坚持对1号汽轮机内导气管等设备全部安装完成后再进行扣缸,将有效地防止汽轮机设备热态变形。
  在扣缸过程中,该厂加强全过程监督,严格扣缸工艺,精细控制通流间隙等各项指标在最优值,确保热耗优于设计值,以提高机组运行后的经济效益。1号汽轮机扣缸工作的顺利完成,为该厂虎山工程按期投产发电提供了有力保障。

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